中华民国 109 年 6 月 25 日
台铁第125次车 嘉义站重大铁道事故 调查报告
本事故调查经综合事实资料及分析结果,获得之结论共计 6 项,改善建议计 5
项,分述如后:
调查发现
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与可能肇因有关之调查发现
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1、 事故列车电抗器设计之额定电流小于马达额定电流,在马达需较大电流如起
步、加速或爬坡时,电抗器电流容易有满载或过载情形,造成电抗器过热,事故
列车自彰化站开车时,因电抗器过热导致线圈表面绝缘烧熔。
2、 台铁于 E1000 型电力机车之故障排除手册中,未清楚规范直流连接装置过
电流之处置程序,司机员无法进行故障排除,使过电流保护机制未能启动,导致
列车持续在电抗器电流过载情况下运转,造成温度不断升高。
3、 事故列车电抗器未设有温度保护装置,无法于高温下强制停止运作,造成电
抗器因持续高温运作而烧损。
与风险有关之调查发现
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1、 事故列车电抗器 12 年才拆卸进行完整清洁、保养及加强绝缘,长期的灰尘
及溼气累积造成电抗器漏电产生过热,使线圈表面绝缘快速劣化,在列车长期处
于运转震动状况下,更加剧劣化程度。
2、 事故列车车底未设有侦烟或侦火设备,过热冒烟或失火时不会在驾驶台产生
告警及故障码,不利司机员于第一时间判断列车车底冒烟原因并做出正确处置。
其他调查发现
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1、 台铁未明文规范替代料件生产厂商之认证资格,对于厂商所提供之出厂证明
亦无第三方认证要求,不利于非原厂零部件之品质管控。
改善建议
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致交通部台湾铁路管理局
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1、评估于未来新采购车种,加设列车底部侦烟及侦火设备,以利司机员立即判
断故障原因做出正确处置。(TTSB-RSR-22-02-001)
2、评估于电抗器加设温度保护装置,强制电抗器于高温时停止运作,防止因高
温而烧熔。(TTSB-RSR-22-02-002)
3、订定替代料管理规范,明订厂商认证资格及导入第三方检测机制,以确保非
原厂零部件品质。(TTSB-RSR-22-02-003)
4、调整电抗器检修周期,提高电抗器完全清洁之频率,加强电抗器表面灰尘之
清除,避免产生漏电导致电抗器过热。(TTSB-RSR-22-02-004)
5、修订 E1000 型电力机车之故障排除手册,增订直流连接装置过电流之故障码
说明及处理方式,以利司机员执行故障排除并启动系统保护机制。(
TTSB-RSR-22-02-005)
报告档案下载:
https://www.ttsb.gov.tw/1243/22450/26515/post
E1000 电抗设计容量不够容易过载,空间也不够无法换大
摆的位置散热不易需要用主动散热,
主动散热容易积灰,但电抗安装的位置又不容易拆卸清理,
导致订出的清洁周期过长,积灰严重更加重过热问题
负载大过载时就容易过热,却没有设计过载或过热保护机制
或侦烟、侦火警告机制
现代精工转包机车给南非UCW,Rotem和电机原厂Alstom 驻台人员撤走没得修
台铁只能自己订规格找外面厂商替换、维修
但没有订出明确的料件认证机制
说到底还是长久以来 PP 先天设计不良, 后天维护失调..
判断冒烟是不是轫机问题的方式是再跑一阵子看烟会不会更大,这...
不过第一时间网内互打很行 #1Uz6aa-T (Railway)